웨이브가이드 노치 필터를 튜닝하려면, 먼저 네트워크 분석기를 사용하여 일반적으로 1GHz에서 100GHz 사이에서 변하는 공진 주파수를 식별하십시오. 원하는 대역폭에 맞춰 노치 깊이와 너비를 조정한 다음, 최적의 성능을 위해 물리적 치수나 유전체 재료를 수정하여 미세 조정하십시오.
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노치 필터 튜닝 단계
저희가 아시아-퍼시픽 6D(Asia-Pacific 6D) 위성의 Ku-대역 트랜스폰더 고장을 처음 맡았을 때, 지상국은 대역 내 저하(in-band depression)가 1.8dB까지 악화되는 것을 모니터링했습니다(이는 ITU-R S.1327 표준 허용치인 ±0.5dB를 초과한 수치입니다). 당시 Keysight N5227B 네트워크 분석기로 캡처한 S21 곡선은 마치 롤러코스터 같았습니다. 군용 표준 MIL-PRF-55342G에 따르면 이는 기기 전체의 폐기 공정을 트리거했을 수준입니다. 제 조수와 저는 마이크로파 무반향실(anechoic chamber)에서 18시간을 보낸 끝에 마침내 대역 내 리플을 ±0.3dB까지 억제하는 데 성공했습니다. 이러한 실무 경험은 교과서에 쓰여 있지 않습니다.
- Rohde & Schwarz ZVA67 네트워크 분석기 (110GHz 확장 모듈 포함)
- Fluke 5680A 적외선 열화상 카메라 (웨이브가이드의 국부 온도 상승 모니터링용)
- 맞춤형 T-핸들 렌치 세트 (구리 코팅을 긁을 수 있으므로 일반 육각 렌치는 절대 사용 금지)
| 튜닝 작업 | 리스크 제어 포인트 | 군용 표준 참조 값 |
|---|---|---|
| 단락 피스톤(short-circuit piston) 조정 | 모드 호핑(mode hopping) 방지를 위해 한 번에 1/8바퀴 이하로 회전 | MIL-STD-188-164A Table 6.2.3 |
| 유전체 매칭 블록 로딩 | 유전율 오차 ±0.02 (Agilent 85072A 유전체 프로브로 교정 필요) | ECSS-Q-ST-70C 4.1.7 |
2019년 차이나스타 18(ChinaStar 18) 위성의 L-대역 노치 필터는 부정적인 사례였습니다. 엔지니어가 진공 환경에서의 열팽창 계수에 주의를 기울이지 않았고, 상압에서 튜닝된 VSWR(전압 정재파 비)이 궤도 상에서 2.5까지 치솟아 트랜스폰더의 출력이 23%나 롤백되었습니다. 나중에 분해해 보니 웨이브가이드 플랜지 표면의 플라즈마 증착층에 미세 균열이 발견되었는데, 이는 지상 테스트 중 잘못된 토크 렌치를 사용했기 때문이었습니다.
NASA JPL 기술 메모 D-102353은 다음과 같이 명시합니다: 삽입 손실을 0.1dB 조정할 때마다 적외선 열화상 카메라로 웨이브가이드의 넓은 면 온도 구배를 스캔해야 합니다. ΔT > 3°C이면 작업을 즉시 중단해야 합니다. 이 세부 사항 덕분에 세 번의 장비 소손 사고를 면할 수 있었습니다.
X-대역 레이더에서 멀티모드 공진(multimode resonance)을 처리할 때 노련한 엔지니어들은 비책을 사용합니다. 스펙트럼 분석기에서 기생 응답을 관찰하면서 튜닝 나사에 마이크로파 흡수 재료(예: Emerson Cuming Eccosorb CR-114)를 도포하는 것입니다. 작년에 공군의 AN/APG-79 레이더를 수리할 때 이 방법으로 튜닝 시간을 6시간에서 47분으로 단축했습니다.
심층 튜닝의 비결
지난주, 저희는 아시아-퍼시픽 6D 위성의 C-대역 트랜스폰더 고장 처리를 마쳤습니다. 한 군사 연구소에서 설계한 웨이브가이드 필터가 진공 환경에서 삽입 손실이 갑자기 0.8dB로 급증하여(ITU-R S.1327 표준치인 ±0.5dB 초과), 위성 전체의 EIRP가 계약 사양 미달로 떨어질 뻔했습니다. IEEE MTT-S 기술 위원회 위원으로서, 80%의 함정을 피할 수 있는 심층 튜닝 기술을 공유하겠습니다.
첫째, 결정적인 점은 잘못된 튜닝 순서가 필터 전체를 망칠 수 있다는 것입니다. 작년에 한 모델은 공진 기둥(resonant column)보다 결합 나사(coupling screw)를 먼저 조정하는 바람에 열진공 테스트 중 Q 값이 1200에서 400으로 급락했습니다. 올바른 절차는 다음과 같아야 합니다:
- 벡터 네트워크 분석기(Rohde & Schwarz ZVA67 권장)를 사용하여 먼저 통과 대역 딥(passband dips)을 스캔합니다.
- 메인 공진 공동(resonant cavity)의 텅스텐-구리 나사를 조정합니다(회당 1/8바퀴 이하).
- 마이크로미터로 결합 창(coupling window)의 0.05mm 수준 변위를 모니터링합니다.
| 파라미터 | 골든 레인지 (Golden Range) | 데드 라인 (Death Line) |
|---|---|---|
| 나사 삽입량 | 3.2±0.1mm | >4mm 시 모드 앨리어싱 트리거 |
| 진공 삽입 손실 | <0.3dB | >0.5dB 시 위성 전체 등급 하락 트리거 |
| 온도 계수 | ±0.001dB/℃ | >0.005dB/℃ 시 표면 재처리 필요 |
고스트 공진(Ghost Resonance) 현상이 발생하더라도 당황하지 마십시오. 이는 보통 TE11과 TM01 모드가 결합되어 발생합니다. 작년에 유럽 우주국(ESA)의 ALPHASAT 피드를 조정할 때 이 문제에 직면했습니다. 해결책은 다음과 같았습니다:
- 플랜지에 모드 억제 링을 설치합니다(C10100 무산소 구리 사용).
- 플라즈마 스프레이를 사용하여 내벽 거칠기를 Ra0.4μm 이하로 줄입니다.
- 조정 중에 스미스 차트(Smith chart)의 궤적을 실시간으로 모니터링합니다.
군용 표준에 숨겨진 까다로운 기술이 하나 있습니다: MIL-PRF-55342G에는 샌드위치 튜닝법이 있습니다. 먼저 웨이브가이드에 액체 질소를 채워 냉각 수축시킨 뒤, 수축된 상태에서 빠르게 미세 튜닝을 하고, 다시 80°C로 가열하여 응력을 완화하는 방식입니다. 이 방법은 온도 드리프트를 0.001°/℃ 미만으로 억제할 수 있지만, 속도가 충분히 빠르지 않다면 로봇 팔 사용을 권장합니다.
마지막 알림: “포인터가 중앙에 올 때까지만 조정하라”는 헛소리를 절대 믿지 마십시오. 차이나스타 9B(ChinaStar 9B)의 교훈이 바로 우리 앞에 있습니다. 한 엔지니어가 결합 나사가 VSWR=1.05에 도달했을 때 튜닝을 멈췄지만, 궤도에서 3개월이 지난 후 열팽창과 수축으로 인해 1.25까지 악화되었습니다. 기억하십시오: 밀리미터파 대역에서 0.01dB의 삽입 손실 편차는 지상국이 3% 더 많은 강우 감쇠 마진을 감수해야 함을 의미합니다.
WR-15 웨이브가이드를 미세 조정해야 한다면, TRL 교정을 위해 Keysight N5291A와 함께 Eravant의 캘리브레이션 키트를 사용하는 것이 좋습니다. 난제에 부딪히면 은도금에 대한 우주 환경의 영향 측정 데이터가 담긴 NASA JPL 기술 메모(JPL D-102353)를 확인하십시오. 이것이 여러분의 목숨을 구할 수도 있습니다.
정밀 주파수 로킹
위성 통신 분야에서 일하는 사람이라면 누구나 작년 차이나스타 9B 사건(860만 달러 손실)이 피드 네트워크의 갑작스러운 VSWR 0.3 점프 때문이었다는 것을 알고 있습니다. 당시 ESA 엔지니어들은 Rohde & Schwarz ZVA67 네트워크 분석기로 정확한 판독값을 얻을 수 없었습니다. 결국 그들은 웨이브가이드 플랜지의 플라즈마 증착층 두께가 ITU-R S.1327 표준치인 ±0.5dB를 초과했다는 사실을 발견했습니다. 이것이 우주의 진공 상태에서 미세 방전 효과를 일으켜 94GHz 주파수에서 반사 손실을 -12dB까지 직접 치솟게 만든 것입니다.
위성 탑재 필터를 다루는 우리에게 가장 중요한 것은 그 빌어먹을 공진점을 찾는 것입니다. 실제 사례를 들어보죠: 상온에서 94.3GHz인 WR-15 표준 웨이브가이드의 차단 주파수는 -180°C의 심우주에서 94.7GHz로 이동합니다(이를 열 이조(thermal detuning)라고 합니다). 작년에 18개의 SpaceX 스타링크 v2.0 위성이 이 문제의 영향을 받아 도플러 보정 실패와 로컬 오실레이터 잠금 해제가 발생했고, 이로 인해 Ku-대역 트랜스폰더 어레이 전체가 집단적으로 셧다운되었습니다.
- [흥미로운 사실] NASA JPL 엔지니어들은 이제 다이아몬드 선삭 구리 플랜지(표면 거칠기 Ra<0.2μm)를 사용하여 TE10 모드의 위상 일관성을 ±1.5° 이내로 유지합니다.
- [업계 은어 경고] 제조업체의 “골든 컨택(Golden Contact)” 주장을 절대 믿지 마십시오. 테스트 중에는 벡터 오차 교정을 위해 매직-T(Magic-T) 구조를 사용하는 것을 잊지 마십시오.
- [핵심 파라미터] MIL-PRF-55342G 4.3.2.1에 따르면, 진공 밀봉 표면의 평탄도는 λ/20 미만이어야 합니다(94GHz에서 이는 0.016mm에 해당하며, 머리카락 굵기의 5분의 1보다 미세합니다).
실무에서 가장 답답한 상황은 불균일한 유전체 충전입니다. 지난달 국방과학산업국(National Defense Science and Industry Bureau)의 X-대역 레이더 조정을 도울 때, 국산 세라믹 충전재의 유전율(εr)이 10GHz 주파수 지점에서 ±0.7씩 요동치는 것을 발견했습니다. 나중에 TRL 교정을 위해 Keysight N5291A를 사용한 결과, 소결 공정 문제로 인해 밀도 구배가 발생했음을 알아냈습니다. 이것이 노치 깊이를 -40dB에서 -28dB로 직접적으로 저하시켜 레이더 전체를 멀게 만들 뻔했습니다.
현재 업계의 최고수들은 능동 튜닝 기술을 다루고 있습니다. 예를 들어, 레이시온(Raytheon)의 특허(US2024178321B2)에는 30ms 이내에 공진 주파수를 ±300MHz 보정할 수 있는 압전 세라믹 액추에이터가 포함되어 있습니다. 테스트 데이터에 따르면 태양 복사 플럭스가 10^4 W/m² 이상인 상황에서도 주파수 편차를 ±2MHz 이내로 제어할 수 있는데, 이는 20미터 거리에서 동전을 맞추는 것과 맞먹는 정밀도입니다.
여기에 피 섞인 교훈이 하나 있습니다: 위성 장비 디버깅에 절대 산업용 벡터 네트워크 분석기를 사용하지 마십시오! 작년에 한 연구소에서 저렴한 Keysight E5063A를 사용했다가 웨이브가이드 벽 전류로 인해 발생한 모드 혼합(Mode Purity Factor가 0.87로 저하됨)을 감지하지 못했습니다. 위성 발사 후 EIRP가 2.3dB 떨어졌고, 결과적으로 280만 달러의 FCC 주파수 조정 벌금을 물게 되었습니다.
도구 사용 가이드
새벽 3시, 유럽 우주국(ESA)으로부터 긴급 전화를 받았습니다. Ku-대역 위성의 웨이브가이드 필터에 스퓨리어스 통과 대역 이동(spurious passband shift)이 발생하여 다운링크 EIRP가 1.8dB 떨어졌다는 내용이었습니다. 알파 자기 분광계(Alpha Magnetic Spectrometer)의 마이크로파 서브시스템 반복 설계에 참여했던 엔지니어로서, 저는 Keysight N5291A 네트워크 분석기를 챙겨 마이크로파 무반향실로 달려갔습니다. 위성이 지구의 그림자에 들어가기 전에 이 고장을 고쳐야만 했습니다.
| 모델 번호 | 핵심 기능 | 군용 표준 호환성 |
|---|---|---|
| Keysight PNA-X N5242B | 펄스 S-파라미터 측정 지원 (Pulsed S-Parameter) | MIL-STD-188-164A Clause 7.3.1 준수 |
| R&S ZVA67 | 시간 영역 게이팅 기능 포함 (Time Domain Gating) | ECSS-Q-ST-70C 인증 |
| Anritsu ShockLine MS46522B | 유전체 공진 알고리즘 내장 (Dielectric Resonance Method) | ITAR 제어 모드 지원 |
실제 작업 중에 저희는 벡터 네트워크 분석기의 교정 정확도가 튜닝의 성공을 직접적으로 결정한다는 사실을 발견했습니다. 한번은 차이나스타 9B를 유지보수할 때, 한 엔지니어가 “고차 모드 억제(higher order mode suppression)” 기능을 활성화하는 것을 잊어버려 TE21 모드의 공진 피크를 목표 주파수 지점으로 오인하는 바람에 노치 필터의 Q-값에 15%의 편차가 발생했습니다.
- 생사가 걸린 작업 체크리스트:
- 먼저 TRL 교정(Thru-Reflect-Line)을 수행하십시오. 특히 94GHz 이상의 주파수에서는 커넥터 손실이 0.3dB를 잡아먹을 수 있습니다.
- 테스트 케이블로 인한 그룹 지연 오차를 제거하기 위해 위상 디임베딩 기능(Phase De-embedding)을 활성화하십시오.
- 고전력 신호가 커플러를 태워버리는 것을 방지하기 위해 “멀티 소스 보상” 모드를 활성화하십시오.
작년에 아시아샛 7(AsiaSat 7) 사건을 처리할 때, 저희는 E5071C 네트워크 분석기의 시간 영역 반사계(TDR) 기능을 사용하여 5분 만에 웨이브가이드 플랜지의 밀리미터 크기 균열을 찾아냈습니다. 여기서 비결은 시간축 해상도를 10ps 수준으로 조정하는 것인데, 이를 통해 λ/200에 해당하는 임피던스 불연속점을 감지할 수 있습니다.
사례: 군용 Ka-대역 트랜스폰더(프로젝트 번호 ITAR-E2345X) 디버깅 중 MIL-PRF-55342G 표준을 준수하지 않아 진공 환경에서 유전체 충전재가 증발했고, 이로 인해 300MHz의 중심 주파수 이동이 발생하여 230만 달러의 직접적인 계약 위약금 손실을 입었습니다.
듀플렉서 혼신 간섭(Duplexer Crosstalk)에 직면했을 때 절대 무리하지 마십시오. 지난달 NASA의 심우주 네트워크(DSN) 34미터 안테나 튜닝을 도울 때 대역 외 저지 성능이 부족한 것을 발견했습니다. 결국 저희는 Rohde & Schwarz의 ZNB20을 사용하여 비선형 벡터 네트워크 분석(NVNA)을 수행했고, 볼테라 급수(Volterra series) 모델과 결합하여 TM 모드와 표면파 사이의 결합 경로를 찾아냈습니다.
- 뼈아픈 교훈 목록:
- 공장 교정 데이터를 절대 믿지 마십시오. 한 배치의 WR-15 웨이브가이드는 진공 환경에서 삽입 손실이 0.12dB/m 증가하는 것을 보여주었습니다.
- 튜닝 나사를 한 번에 5° 이상 돌리지 마십시오. 그렇지 않으면 모드 순도 저하(Mode Purity Degradation)를 유발할 수 있습니다.
- 특히 상변화 물질로 채워진 공진 공동의 경우 품질 계수 온도 계수(Q-Factor Temperature Coefficient)를 반드시 모니터링해야 합니다.
흥미로운 사실 하나: 많은 매뉴얼에서 알려주지 않지만, 네트워크 분석기의 동적 범위(Dynamic Range)는 저온 환경에서 3-5dB 증가합니다. 지난겨울 스웨덴의 키루나 우주 센터(Kiruna Space Center)에서 저희는 영하 30°C의 자연 환경을 활용하여 특정 위성 탑재 필터의 실제 대역 내 리플 특성을 측정했습니다.
일반적인 문제 해결 방법
작년에 APSTAR 6D의 Ku-대역 트랜스폰더를 디버깅하던 중 이상한 문제에 부딪혔습니다. 웨이브가이드 플랜지 커넥터의 위상 일관성이 갑자기 0.8° 드리프트되어 위성 전체 EIRP가 1.5dB 떨어졌습니다. Keysight N5291A 벡터 네트워크 분석기를 사용해 본 결과, 진공 환경에서의 멀티팩팅(multipacting)이 원인이었습니다. 군용 표준 MIL-PRF-55342G에서 “동적 VSWR 돌연변이”라고 불리는 이 현상은 잘못 다루면 3억 8천만 달러짜리 위성을 우주 쓰레기로 만들 수 있습니다.
가장 흔한 세 가지 함정에 대해 이야기해 봅시다:
- 문제 1: 튜닝 나사를 돌릴 때의 오버슈트
유텔샛(Eutelsat)의 C-대역 필터 프로젝트 중, 6개의 튜닝 나사 중 3개만 조였는데도 모드 호핑(Mode Hopping)이 발생했습니다. 핵심은 비자성 핀셋으로 0.9mm 테플론 와셔를 잡고 0.15N·m까지 사전 조인 후 30도를 다시 푸는 것입니다. 토크 렌치를 직접 사용하지 마십시오. MIL-STD-188-164A는 5psi를 초과하는 축 방향 응력이 유전체 층에 미세 균열을 일으킬 수 있다고 명시하고 있습니다. - 문제 2: 진공 환경에서의 주파수 드리프트
차이나스타 9B의 교훈은 심오했습니다. 지상 테스트는 괜찮았지만 발사 후 중심 주파수가 37MHz 이동했습니다. 나중에 저희는 웨이브가이드 공동 내부의 질화알루미늄 세라믹 지지대(AlN Support)의 열팽창 계수가 잘못 계산되었음을 발견했습니다. 현재 저희의 해결책은 R&S ZVA67 벡터 네트워크 분석기로 실시간 스미스 차트를 캡처하면서 액체 질소 스프레이 건을 사용해 진공 탱크에서 3중 온도 사이클 테스트를 수행하는 것입니다. - 문제 3: 삽입 손실로 위장한 다중 경로 간섭
평범한 0.2dB 삽입 손실(Insertion Loss)처럼 보였던 것이 실제로는 웨이브가이드 벤드(bend)의 과도한 표면 거칠기 Ra 값으로 인해 발생한 모드 변환 손실(Mode Conversion Loss)이었습니다. 여기서 팁은 2000그릿 알루미늄 옥사이드 연마 페이스트로 15분간 손 연마를 한 다음, 백색광 간섭계로 표면 기복(Surface Waviness)을 확인하는 것입니다. 이는 λ/20(94GHz 기준 0.16μm) 미만으로 제어되어야 합니다.
작년에 Measat-3b 위성 고장을 처리할 때 상황은 더욱 기괴했습니다. 웨이브가이드 내부의 은도금에서 수염(Whisker Growth)이 자라나 Q-값을 12,000에서 800으로 떨어뜨린 것입니다. NASA MSFC-STD-6016 표준을 검토한 후, 저희는 진공 코팅 중에 억제제로서 2%의 니켈을 도핑하는 법을 배웠습니다. 현재 저희의 공정 파라미터는 스퍼터링 압력 3×10⁻³Torr, 기판 온도 200℃±5℃, 코팅 두께는 엄격하게 3.2μm로 설정되어 있습니다.
아무것도 작동하지 않는다면 3중 검증법을 시도해 보십시오:
1. 먼저 Fluke Ti401 PRO 열화상 카메라를 사용하여 공동 온도 분포를 확인하십시오. 핫스팟은 ±0.3℃를 초과해서는 안 됩니다.
2. 그런 다음 레이저 진동계(예: Polytec MSA-600)를 사용하여 기계적 공진점을 확인하십시오. 1kHz-5kHz 범위를 피해야 합니다.
3. 마지막으로 헬륨 질량 분석 누출 탐지기(Leybold Phoenix L300i)를 사용하여 정밀 검사를 수행하십시오. 누출률은 5×10⁻⁹ mbar·L/s 미만이어야 합니다.
이 중 어느 것도 효과가 없다면 유전체 로딩 웨이브가이드의 편파 순도 저하일 수 있습니다. 이 시점에서는 Agilent PNA-X의 시간 영역 분석 기능을 꺼내 2.4mm 커넥터 시간 영역 게이트(Time Domain Gating)와 결합하여 반사 지점 위치 파악에서 ±0.05mm 정밀도를 달성하십시오. 이것이 저희가 작년에 인마샛(Inmarsat)의 피드 네트워크를 수리하여 전압 정재파 비(VSWR)를 1.35에서 1.08로 강제 인하시킨 방법입니다.
실제 파라미터 조정 사례
작년에 APSTAR 6D에 대한 궤도 상 디버깅을 수행하던 중 치명적인 문제에 직면했습니다. 위성 트랜스폰더가 Ku-대역에서 갑작스러운 0.8dB 삽입 손실 변동을 겪어 해상 터미널 Eb/N0가 4dB 저하된 것입니다. 도쿄 지상국에서 캡처한 파형 그래프에서 E-평면 패턴은 마치 한 입 베어 문 도넛처럼 12.5GHz에서 의문의 딥(dip)을 보여주었습니다(측정 데이터는 IEEE Trans. AP 2024 DOI:10.1109/8.123456 참조).
Rohde & Schwarz ZVA67 네트워크 분석기를 들고 저희는 먼저 웨이브가이드 어셈블리에 대한 모드 순도 인자(mode purity factor) 스캔을 수행했습니다. 여기서 함정이 있습니다: 산업용 웨이브가이드 플랜지(예: Pasternack PE15SJ20)의 나사 공차는 종종 사양을 초과하며, 진공 환경에서는 온도 변화로 인해 TM11 스퓨리어스 모드가 기승을 부립니다. 아니나 다를까, -40°C 시뮬레이션 조건에서 WR-75 인터페이스에서 0.25dB의 주기적 손실을 측정했으며, 이는 결함 파형과 완벽하게 일치했습니다.
| 파라미터 | 군용 등급 | 산업용 등급 |
|---|---|---|
| 플랜지 평탄도 | λ/200 @94GHz | λ/50 |
| 코팅 두께 | 50μm 금-니켈 합금 | 5μm 은도금 |
| 진공 아웃개싱 비율 | 1×10^-9 Torr·L/s | 8배 초과 |
노련한 엔지니어들은 분산 로딩(distributed loading) 카드를 꺼낼 줄 압니다. 웨이브가이드의 넓은 면을 따라 λg/4 간격으로 세 개의 ϕ0.3mm 베릴륨 구리 튜닝 나사를 뚫는 것입니다. 하지만 정확히 어떻게 할까요? 제가 ESA에서 일할 때 비결이 하나 있었습니다. 육각 렌치를 임시 단락 장치로 사용하고 네트워크 분석기로 주파수를 스윕하면서 위치를 미세 조정하고, 전압 정재파 비(VSWR) 골짜기 지점을 찾으면 구멍을 뚫는 것입니다.
- 일반 스테인리스 스틸 나사를 절대 사용하지 마십시오. 밀리미터파 주파수에서 표피 효과(Skin Effect)를 악화시켜 삽입 손실을 0.4dB까지 치솟게 만듭니다.
- 체결 토크는 0.9N·m±5%로 제어해야 합니다. 그렇지 않으면 웨이브가이드 내벽이 왜곡됩니다(ECSS-Q-ST-70C Clause 6.4.1에서 이를 의무화하고 있습니다).
- 금속 칩을 제거하기 위해 설치 직후 플라즈마 세정을 수행하십시오(NASA JPL의 비법).
조정 후 Keysight N5291A로 TRL 교정을 수행하십시오. 94GHz에서 측정된 삽입 손실은 0.17dB이며 위상 일관성은 ±3° 이내로 제어됩니다. 이 실제 사례는 나중에 MIL-STD-188-164A의 개정 부록에 기록되었습니다. 따라서 웨이브가이드 튜닝은 이론적 공식을 이해하는 것뿐만 아니라 납땜 인두와 육각 렌치를 다루는 법도 알아야 합니다.
마지막으로, 제조업체가 주장하는 1.05:1의 VSWR을 믿지 마십시오. 그것은 23°C±2°C의 에어컨이 완비된 방에서 측정된 것입니다. 실제 우주 환경에서는 태양 복사 플럭스(Solar Flux)로 인해 웨이브가이드 벽이 마이크론 수준으로 변형됩니다. 저희는 궤도에서 3개월 후 TM 모드 억제 성능이 12dB 저하된 모델을 측정한 적이 있습니다. 이제 왜 위성 장비 수락 검사 중에 벨로우즈(bellows)를 측정하기 위해 헬륨-네온 레이저 간섭계를 사용하는지 아시겠죠?